成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

出入門檻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 204 點
下載積分: 665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-11-10
查看出入門檻的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-24 11:00
1.臺達DVP-24ES PLC帶 創正科技的伺服            
2. 工藝是   伺服電機轉一圈360度   分16等份  每次轉22.5度        這個伺服驅動器轉一圈的脈沖 即編碼器脈沖  625 X16=10000    這個625我是看伺服顯示器得到的    PLC總脈沖數給36000  伺服電子齒輪比為10/36  ,這樣 每次給2250個脈沖     使用指令PLSY K10000  K2550  Y0   頻率10000    脈沖數2550
  3.下面是每次伺服   記錄到的脈沖數:

第一組2246    第 二組4496  第三組 6746  第四組 8996   第五組 11246   第6組13496  第七組15746 第 八組17996    記錄了八組     后面重復測也是這樣的數據

4.發現的問題就是第一組2250-2246=4少了四個脈沖  后面幾組 收到脈沖是對的4496-2246=2250.
5.硬件方面的話 PLC到伺服控制器 采用的不是標準線因為倉庫沒有  所以隨便整了個編碼器的屏蔽線接的     驅動器也可靠接地了   PLC 的24V電源還有伺服驅動器上所需要的24V電源是單獨給的
  
  請教論壇里前輩們   我這個偏差得怎么解決   閉環控制沒做過    我現在使用的PLC不支持高速輸入    我問臺達的工程師說讓我通過485通訊讀取 驅動器里面的實際脈沖做比較換算 我現在不清楚是伺服自身帶偏差還是咋回事    小弟先在這里謝啦!!  
出入門檻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 204 點
下載積分: 665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-11-10
查看出入門檻的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-24 11:06
還有伺服增益我該如何調整 出廠值30
出入門檻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 204 點
下載積分: 665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-11-10
查看出入門檻的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-24 11:16
對的 每次第一組丟四個脈沖   我在程序里面第一次發2254個脈沖試了  伺服那邊讀取到是2253 郁悶啊.
出入門檻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 204 點
下載積分: 665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-11-10
查看出入門檻的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-24 12:36
對第一組之前脈沖個數零   這個伺服可以使能清零
出入門檻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 204 點
下載積分: 665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-11-10
查看出入門檻的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-09-24 16:02
引用
引用第7樓wu32u2于2019-09-24 14:38發表的  :
第一步:把PLC和伺服拆下來拿回辦公室單獨試程序,PLC中只寫入一條PLSY指令,其他什么都不要寫,如果這樣還是丟脈沖,那就是PLC有問題了。如果不丟脈沖,程序有問題或者設備24V直流電漏電。



我換了臺達ES2的PLC  然后下了個只帶PLSY 指令 發脈沖  伺服顯示的脈沖也是2246    這種情況是不是可以認為伺服精度不夠?
出入門檻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 204 點
下載積分: 665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-11-10
查看出入門檻的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-09-24 18:55
感謝大家的幫忙問題 找到了  360度16等份22.5  小數是個問題   然后硬件上Y0 輸出上 加了個1K 電阻  然后指令不用PLSY  換成DRVI指令  脈沖不丟了  。
出入門檻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 204 點
下載積分: 665 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-12-16
最后登錄: 2022-11-10
查看出入門檻的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-09-24 19:26
謝謝大家的熱心幫忙    丟脈沖問題已經解決    齒輪比湊整數就好了 然后定位指令換成DRVI來控制   不過還是有些移位  一個產品發16次   第二個產品走完對比便宜肉眼看的出來

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 人与禽性动交ⅩXXX| 欧码的XL是亚洲码| 国产嫖妓风韵犹存对白| 国产精品A8198V久久A片| 久久热这里只有精品| 明水县| 楚雄市| 衡水市| 真人性囗交69图片| 林州市| 欧美牲交aⅴ俄罗斯| 奉贤区| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ| 阜南县| 亚洲精品乱码久久久久久| 元江| 平阴县| 高碑店市| 日本加勒比在线一区中文字幕无码| 日本免费不卡在线看的av| 一区二区三区国产| 青青青在线视频国产| 德令哈市| 特级毛片片A片AAAAAA| 东京道一本热中文字幕| 国产精品成人国产乱| 99久热精品免费观看98| 得荣县| 日本亚洲欧美在线视观看| 广河县| 欧美刺激性大交| 欧美成人A天堂片在线观看| 射洪县| 欧美视频专区一二在线观看| 亚洲****电影在线观看| 台江县| 渭南市| 欧美成va视频网站| 妺妺的第一次好紧3伦理| 阳江市| 成人做爰A片免费看黄冈|